Durante la jornada de exposición, llevamos a cabo la presentación oficial y la puesta en marcha de nuestro prototipo para demostrar su funcionamiento en tiempo real. En esta primera instancia, el proyecto respondió de manera excelente a nivel de software y estructura: el código de programación se ejecutó de forma fluida y sin ningún tipo de error o bug, confirmando que la lógica desarrollada en el simulador era completamente correcta. Asimismo, la distribución física y el orden del cableado general cumplieron con los estándares previstos, demostrando un ensamblaje limpio y una preparación técnica sólida para la demostración en vivo.
Sin embargo, en pleno desarrollo de las pruebas de transmisión, nos enfrentamos a un inconveniente técnico imprevisto debido a una falla intermitente en el circuito (falso contacto). Al realizar el diagnóstico inmediato, descartamos rápidamente cualquier error de codificación o de conexiones externas, aislando la falla directamente en la tarjeta controladora. Nuestra hipótesis principal es que uno de los pines del ESP32-CAM sufrió una avería o desprendimiento en su pista interna interna durante la manipulación o el proceso de soldadura; esto provocó que, a pesar de que el cable estuviera bien posicionado, el pin no lograra hacer el contacto eléctrico necesario para permitir el flujo constante de la señal.
Link del proyecto: https://canva.link/a2kadspsm65hug6